烘干機脈沖布袋除塵器運行穩定、 ,維護簡單,運行可靠是大家公認的,它對顆粒0.1微米含塵氣體,除塵效率可高達百分之九十,不用考慮排放濃度超標問題。不僅提高了產量,又回收了干料,同時收到了明顯的社會效益。
烘干機脈沖布袋除塵器采用除塵布袋,管式噴吹清灰技術,不但具備氣箱脈沖除塵器清灰能力強、除塵效率高、排放濃度低等特點,還具有占地面積小、單位面積處理風量大等優點,該除塵器采用了大量的新技術及高品質的零部件,其適應性、使用可靠性及自動化程度大大提高,可保證長期隨主機設備運行,除塵設備出口排放濃度低于 規定的排放濃度,是烘干機粉塵治理的 設備,成功的解決了粉塵治理的難題。
烘干機除塵器在使用過程中的維護
1、做好防腐處理,由于煤在燃燒過程中產生大量的SO2氣體,加之采溫度和濕度較高,從而加速了與氣體接觸的機殼內及管道內的腐蝕。為此,我們采用了200-300℃高溫防腐涂料,一般涂3層,較好地解決了這一問題,延長了機殼使用年限。
2、袋籠:原用袋籠經過鍍鋅處理,但2年全部腐蝕,后改為不銹鋼絲制作或有機硅處理。
3、改進清灰系統,原出廠時配置的油水分離裝置過小,油、水分離效果差,油、水隨壓縮空氣經過管路反吹到濾袋中,影響過濾效果,溫度過高時,容易點燃并燒毀濾袋。油、水過濾裝置改裝后,能定期放油、放水,消除了這一現象的再次發生。
4、選擇適當的清灰壓力,壓力過高,造成破袋;壓力過低,不能產生脈沖清灰效果。因此壓力一般選擇在0.5-0.7Mpa。
5、結合具體情況選用濾袋,我公司選用防腐處理的氟美斯,工作溫度在70-185℃,連續工作溫度可達180℃,避免了高溫煙氣燒毀濾袋的情況發生.過濾風速在0.8-1.2m/min。要比一般玻纖濾袋過濾風速高40%左右,減少了設備投資.
6、定期進行濾袋間的清理,用人工推、拉等辦法使濾袋之間的附著物掉下來,以增加通風過濾面積,延長使用周期;還可以不停機 換濾袋,將濾袋取出清洗曬干后在使用;修補破損的濾袋。
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